新兴铸管80t转炉高效低成本脱磷工艺研究

转炉脱磷论文 渣系优化论文 数值模拟论文
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在钢铁行业持续低迷的大环境下,为降低生产成本,很多企业在综合考虑铁水预处理、转炉“双渣法”和“双联法”脱磷的基础上,希望在转炉内将磷含量控制在合理的水平,因此研究高效低成本转炉脱磷工艺十分必要。本文以热力学为基础,系统分析了各个影响因素(包括碱度、FetO含量、P205含量、MgO含量、MnO含量以及温度)对脱磷反应的影响规律,结合实验室脱磷高温实验研究,确定高效脱磷渣系:(%CaO)=49%~54%、(%SiO2)=15%~20%、(%FetO)=15%-20%、(%MgO)=6%-8%、(%MnO)<6%,(%P2O5)<3%。经工业验证,可将转炉磷含量控制在0.027%,优于原渣系的0.033%。通过数值模拟建立了转炉流场数值模拟模型和脱磷反应动力学模型,研究各工艺参数对钢水流场和脱磷效果的影响,提出如下最优工艺参数:①采用改进后氧枪,喉口直径扩大为37.3mm,喷孔倾角提高为12。;②冶炼过程中,选取高低枪位搭配使用的方法;③氧枪供氧压力控制在0.8MPa或略高。根据高效脱磷渣系和最优工艺参数指导生产实践,达到转炉高效脱磷、降低冶炼成本目的。在循环利用和精确控制的前提下,降低原料成本是转炉低成本脱磷的关键措施。本文以石灰石代替石灰,研究低成本脱磷工艺。通过转炉物料平衡、热平衡计算以及多元多相平衡计算可知,理论上石灰石置换比可以达到100%,石灰石分解产生的C02相当于增加约12.5%的02的氧化效果,吨钢成本最多可降低60元。为了更好指导生产实践,本文进行了石灰石脱磷高温模拟实验研究,结果表明石灰石置换比为40%和60%时脱磷效果最好。石灰石置换比的选取应当权衡生产成本和脱磷效率两个方面,置换比为60%时,脱磷成本更低,置换比为40%时,脱磷效率更高。根据以上研究结果,本文对转炉石灰石脱磷工艺进行了工业试验。考虑到现场生产稳定性和安全性,工业试验过程中依次增加石灰石的加入量(1.5t/炉,2t/炉,3t/炉),最终确定石灰石炼钢的最优方案:石灰石加入量为3t,石灰加入量为2.5t,镁球加入量为0.43t,烧结矿加入量为0.4t,轻烧白云石加入量为0.6t。该方案石灰石置换比为41%,吨钢可降低成本为10.6元。
致谢第4-5页
摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 引言第12-13页
2 文献综述第13-37页
    2.1 脱磷反应热力学及动力学第13-20页
        2.1.1 脱磷反应热力学第13-17页
        2.1.2 脱磷反应动力学第17-19页
        2.1.3 [P]与其他元素选择性氧化问题第19-20页
    2.2 国内外转炉脱磷工艺第20-27页
        2.2.1 国外转炉脱磷工艺第20-24页
        2.2.2 国内转炉脱磷工艺第24-27页
    2.3 转炉高效脱磷研究现状第27-32页
        2.3.1 转炉脱磷数值模拟第27-31页
        2.3.2 转炉脱磷物理模拟第31-32页
    2.4 转炉低成本脱磷工艺研究现状第32-34页
    2.5 选题背景及研究内容第34-37页
        2.5.1 选题背景及意义第34-35页
        2.5.2 研究内容及思路第35-36页
        2.5.3 创新点第36-37页
3 转炉脱磷渣系优化研究第37-61页
    3.1 转炉脱磷理论分析第37-42页
        3.1.1 磷在渣钢中的平衡分配比第37-39页
        3.1.2 P_2O_5活度系数第39-40页
        3.1.3 磷容量第40-42页
    3.2 转炉脱磷影响因素分析第42-49页
        3.2.1 碱度对脱磷的影响第42-43页
        3.2.2 FeO对脱磷的影响第43-45页
        3.2.3 P_2O_5对脱磷的影响第45-46页
        3.2.4 MgO对脱磷的影响第46-47页
        3.2.5 MnO对脱磷的影响第47-48页
        3.2.6 温度对脱磷的影响第48-49页
    3.3 脱磷渣系优化热态实验第49-57页
        3.3.1 实验用原材料第49-50页
        3.3.2 实验方法及步骤第50-51页
        3.3.3 实验结果及分析第51-57页
    3.4 脱磷最优渣系第57-60页
        3.4.1 最优渣系提出第57页
        3.4.2 最优渣系分析第57-59页
        3.4.3 最优渣系脱磷效果工业验证第59-60页
    3.5 小结第60-61页
4 转炉脱磷工艺优化模拟研究第61-88页
    4.1 数学模型第61-64页
        4.1.1 模型基本假设第61页
        4.1.2 模型控制方程第61-63页
        4.1.3 初始条件和边界条件第63-64页
        4.1.4 物性参数第64页
        4.1.5 求解参数第64页
    4.2 几何模型建立及网格划分第64-67页
        4.2.1 几何模型第64-66页
        4.2.2 网格划分第66-67页
    4.3 数值模拟结果及分析第67-78页
        4.3.1 氧枪结构分析及优化第67-72页
        4.3.2 氧枪枪位分析及优化第72-75页
        4.3.3 氧枪供氧压力分析及优化第75-78页
    4.4 数值模拟结果验证第78-86页
        4.4.1 水力学模型建立第78-82页
        4.4.2 实验设备和装置第82-83页
        4.4.3 实验方法及方案第83-84页
        4.4.4 实验结果及分析第84-86页
    4.5 小结第86-88页
5 转炉脱磷反应动力学模拟研究第88-104页
    5.1 数值模拟模型建立第88-89页
        5.1.1 模型基本假设第88页
        5.1.2 初始条件和边界条件第88页
        5.1.3 模型控制方程第88-89页
        5.1.4 物性参数第89页
    5.2 脱磷动力学与转炉流场模型耦合第89-94页
        5.2.1 脱磷过程动力学第89-93页
        5.2.2 乳化金属量第93页
        5.2.3 钢液流场平均速度第93页
        5.2.4 钢液-钢渣界面积第93-94页
    5.3 数值模拟方案第94-95页
    5.4 数值模拟模型验证第95-97页
        5.4.1 数值模拟假设验证第95页
        5.4.2 数值模拟结果验证第95-97页
    5.5 脱磷动力学模拟结果分析第97-103页
        5.5.1 脱磷过程分析第97页
        5.5.2 氧枪结构对脱磷过程影响第97-98页
        5.5.3 氧枪枪位对脱磷过程影响第98-100页
        5.5.4 氧枪供氧压力对脱磷过程影响第100-101页
        5.5.5 磷分配比Lp对脱磷过程影响第101-103页
    5.6 小结第103-104页
6 石灰石脱磷实验室研究第104-126页
    6.1 石灰石脱磷原理第104-105页
    6.2 转炉炼钢衡算第105-112页
        6.2.1 基本原理与参数第105-108页
        6.2.2 计算结果第108-110页
        6.2.3 石灰石加入量和生铁加入量的关系第110-111页
        6.2.4 配料成本计算第111-112页
    6.3 多元多相平衡计算第112-117页
        6.3.1 计算软件及原理第112-113页
        6.3.2 计算条件第113-114页
        6.3.3 对炉气量和渣量的影响第114-115页
        6.3.4 对炉气成分的影响第115页
        6.3.5 对出钢量及其中碳含量的影响第115-116页
        6.3.6 对出钢磷含量的影响第116-117页
    6.4 石灰石脱磷热态实验第117-125页
        6.4.1 实验用原材料第117-119页
        6.4.2 实验方法第119页
        6.4.3 实验步骤第119-120页
        6.4.4 实验结果及分析第120-125页
    6.5 小结第125-126页
7 石灰石脱磷工业试验第126-150页
    7.1 试验设计及方案第126-127页
    7.2 工业试验结果及分析第127-136页
        7.2.1 脱磷效果分析第127-128页
        7.2.2 炉气成分分析第128-130页
        7.2.3 氧枪枪位分析第130-132页
        7.2.4 炉渣特性分析第132-136页
    7.3 石灰石转炉炼钢成本模型第136-139页
    7.4 转炉冶炼成本分析第139-148页
        7.4.1 加入1.5吨石灰石的成本分析第141页
        7.4.2 加入2.0吨石灰石的成本分析第141-143页
        7.4.3 加入3.0吨石灰石的成本分析第143页
        7.4.4 石灰石加入量对冶炼成本影响第143-148页
    7.5 低成本脱磷最优方案第148-149页
    7.6 小结第149-150页
8 结论第150-152页
参考文献第152-159页
附录A 热力学计算结果第159-172页
作者简历及在学研究成果第172-176页
学位论文数据集第176页
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