基于稳定可靠性的烧结机头电除尘系统的设计与研究

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烧结工序是钢铁工业粉尘最大的排放源,占钢铁行业粉尘排放总量的41%。随着钢铁行业颗粒物排放标准趋严,其对除尘设备的性能要求也越来越高,本文基于某钢厂某炼铁厂三期600 m2烧结机头除尘改造项目,开展稳定可靠性的烧结机头除尘系统选型、设计及应用研究。论文对烧结生产工艺及粉尘特性、主要除尘技术等进行了阐述和分析,对比了电除尘器、袋式除尘器和电袋复合除尘器的技术经济性,在达到相同除尘性能的情况下,电除尘器具有明显的经济优势,且鉴于烧结机头烟气特性,会引起滤袋糊袋,因此,选择电除尘器作为本项目烧结机头粉尘控制设备。从本电除尘稳定可靠性方面出发,开展了烧结机头电除尘系统的极配型式试验、振打加速度试验及气流分布数值模拟试验研究,根据试验结果及分析,确定第一、二电场选用RSB1芒刺线与480C的极配型式,第三、四电场选用RS-1小刺芒刺线与480C的极配型式;阴极振打锤头重量为5.7 kg、直径为90 mm,阳极振打锤头重量为8.0 kg、直径为120 mm;确定合适的烟道导流板及喇叭孔板结构等,保证各喇叭的流量与理想分配流量之相对误差不超过±5%,电场入口截面气流分布均匀性相对均方根差σr值小于0.25。根据积累的工程设计经验,基于试验研究结果,着重于稳定可靠性方面考虑开展电除尘器设计研究。确定电场烟气流速为0.9 m/s1.0 m/s,共布置2台电除尘器,每台电除尘器电场有效截面积为500 m2556 m2;采用同极间距为450 mm,比集尘面积选定为75 m2/(m3·s-1)80 m2/(m3·s-1),计算得驱进速度为5.25cm/s5.60 cm/s;电场数量为4个,电场有效长度为16 m,电场有效高度为15 m,单台电除尘器电场有效宽度为36 m,据此,可计算得到本项目电场有效截面积为2×540 m2,烟气流速为0.93 m/s,比集尘面积为76.8 m2/(m3·s-1)。采用高频电源供电,电流容量为1.8 A,电压等级为85 kV。课题要求电除尘器出口颗粒物浓度≤50 mg/m3,压力降≤250 Pa,且本体漏风率≤3%。对项目进行了6次现场测试,#1、#2电除尘器出口颗粒物浓度平均值分别为42.2 mg/m3、41.3 mg/m3,压力降分别为240 Pa、242 Pa,漏风率分别为2.2%、2.3%,均满足设计要求。近几年设备运行的状态,说明了设备稳定可靠性达到预期水平。
摘要第3-5页
abstract第5-6页
1 绪论第10-26页
    1.1 研究背景第10-12页
        1.1.1 我国钢铁行业污染及控制现状第10页
        1.1.2 钢铁行业污染物排放标准第10-12页
        1.1.3 课题来源第12页
    1.2 烧结生产工艺及粉尘特性第12-16页
        1.2.1 烧结生产工艺及产污环节第12-14页
        1.2.2 烧结粉尘的特性第14-16页
    1.3 主要除尘技术简介第16-22页
        1.3.1 电除尘技术第16-18页
        1.3.2 袋式除尘技术第18-19页
        1.3.3 电袋复合除尘技术第19-22页
    1.4 国内外电除尘技术的研究现状第22-23页
        1.4.1 国外电除尘技术的研究现状第22页
        1.4.2 国内电除尘技术研究现状第22-23页
    1.5 本论文研究的意义和内容第23-26页
        1.5.1 研究意义第23-24页
        1.5.2 研究内容第24-26页
2 烧结机头电除尘系统的试验研究第26-48页
    2.1 极配型式试验研究第26-34页
        2.1.1 试验目的第27页
        2.1.2 试验方法及装置概述第27-29页
        2.1.3 试验结果第29-33页
        2.1.4 试验结果分析第33-34页
    2.2 振打加速度试验研究第34-38页
        2.2.1 试验目的第34页
        2.2.2 试验装置及测点布置第34-35页
        2.2.3 测试仪器第35-36页
        2.2.4 试验要求第36页
        2.2.5 试验数据及结果分析第36-38页
        2.2.6 结论第38页
    2.3 气流分布数值模拟试验研究第38-45页
        2.3.1 研究意义第38-39页
        2.3.2 数值模拟优缺点第39页
        2.3.3 CFD(FLUENT)软件及气固多相流研究第39-40页
        2.3.4 本项目烧结机头电除尘系统气固多相流数值试验第40-43页
        2.3.5 试验结果第43-45页
    2.4 本章小结第45-48页
3 烧结机头电除尘系统的设计第48-70页
    3.1 设计原始数据第48页
    3.2 设计要求第48-49页
    3.3 除尘器型式选择及台数的确定第49页
    3.4 主要设计参数的确定第49-56页
        3.4.1 烟气流速及电场有效截面积的选择第51页
        3.4.2 同极间距的确定第51-52页
        3.4.3 比集尘面积的选择第52-53页
        3.4.4 电场数量和电场有效长度的确定第53页
        3.4.5 电场有效高度的确定第53-54页
        3.4.6 电场有效宽度的确定第54页
        3.4.7 电场有效截面积、烟气流速和比集尘面积的确定第54页
        3.4.8 主要设计参数表第54-55页
        3.4.9 电除尘器总体布置第55-56页
    3.5 极配型式的设计第56-59页
        3.5.1 阳极板、阴极线基本要求第56页
        3.5.2 采用480C型阳极板第56-57页
        3.5.3 极配型式试验结论第57页
        3.5.4 极配型式选择第57-59页
    3.6 阴阳极振打系统的设计第59-60页
        3.6.1 阴、阳极振打的作用第59页
        3.6.2 振打方式的选用第59页
        3.6.3 振打锤、振打砧选材要求第59页
        3.6.4 振打锤的确定第59-60页
    3.7 气流分布装置设计第60-61页
        3.7.1 进出口烟道导流板布置型式设计第60页
        3.7.2 进口喇叭气流分布装置设计第60-61页
        3.7.3 出口喇叭气流分布装置设计第61页
        3.7.4 其他气流分布装置的设计第61页
    3.8 其他部件设计第61页
    3.9 强度设计第61-63页
        3.9.1 设计依据第61页
        3.9.2 设计参数第61-62页
        3.9.3 荷载组合第62页
        3.9.4 结构计算验算结果第62-63页
        3.9.5 结构材料第63页
        3.9.6 安装要求第63页
    3.10 电源及控制系统设计第63-68页
        3.10.1 高压电源形式选择第63-65页
        3.10.2 高压电源电流容量及电压等级确定第65-66页
        3.10.3 电源控制方式确定第66-68页
    3.11 本章小结第68-70页
4 烧结机头电除尘系统工程应用的实践效果第70-76页
    4.1 电除尘系统测试第70-73页
        4.1.1 测试依据第70-72页
        4.1.2 测试结果及分析第72-73页
    4.2 电除尘设备运行稳定可靠性第73-74页
    4.3 本章小结第74-76页
5 结论与展望第76-78页
    5.1 结论第76-77页
    5.2 展望第77-78页
参考文献第78-84页
附录 攻读硕士学位期间取得的研究成果第84-86页
致谢第86-88页
附录:主要符号表第88页
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