液压产品去毛刺加工工艺技术研究

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由于液压产品正向着高压、高速、大功率、高效、低噪声、高度集成化的方向发展及飞机操纵系统高度集成的特点,并结合我单位某重点型号工程去小孔与长径比较大的内孔交叉处毛刺、去内孔油槽与长径比较大内孔转接处毛刺、去复杂壳体零件的深小孔交叉处毛刺等两项部管攻关项目的攻关。成功解决了以上工艺技术难题,并加以推广和总结。通过采用刷类去毛刺方法解决了去内孔油槽与长径比较大内孔转接处毛刺及抛光的难题,而且操作方便、效率高、成本低。通过磨粒流去毛刺方法解决了去小孔与长径比较大的内孔交叉处毛刺的工艺技术难题,并加以总结和推广,使得粒磨粒流去毛刺技术广泛应用于液压件和机载零件的去毛刺、倒圆、抛光、去除再铸层加工。使得磨粒流工艺在液压件和机载零件加工中有着广泛的应用前景。通过电化学去毛刺方法解决了去复杂壳体零件的深小孔交叉处毛刺,经电化学去毛刺加工后,效果明显,完全满足设计、工艺要求,填补了我国工艺技术领域的空白,为去除复杂零件毛刺提供了一种快捷有效的途径,提高了复杂壳体零件的加工质量。本文同时介绍了常用的机械与工具去毛刺技术、砂带机去毛刺技术的应用,并提出了液压产品去毛刺技术的发展方向,为今后去毛刺工艺的研究提供了有益的帮助。
摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
目录第5-7页
1 绪论第7-11页
    1.1 国内外研究状况第7-8页
    1.2 液压产品的发展方向第8页
    1.3 液压产品去毛刺的主要方法第8-9页
    1.4 课题来源及研究背景第9-10页
        1.4.1 研究背景第9-10页
        1.4.2 课题来源第10页
    1.5 论文主要内容和安排第10-11页
2 液压产品机械与工具去毛刺方法分析第11-18页
    2.1 刷类工具分类及特点第12-15页
    2.2 阀壳体刷类工具去毛刺试验研究第15-17页
    2.3 本章小结第17-18页
3 液压产品磨粒流去毛刺方法研究第18-32页
    3.1 加工原理第18页
    3.2 叶轮及阀套磨粒流去毛刺实验研究第18-28页
        3.2.1 研究背景第18-20页
        3.2.2 工艺难点第20页
        3.2.3 加工试验过程第20-28页
        3.2.4 加工试验结果第28页
    3.3 研究结果第28-30页
        3.3.1 磨粒流技术特点第29-30页
        3.3.2 磨粒流工艺的加工能力第30页
    3.4 结论第30-31页
    3.5 本章小结第31-32页
4 液压产品电化学去毛刺方法研究第32-50页
    4.1 加工原理第32-34页
    4.2 液压壳体零件电化学去毛刺试验研究第34-46页
        4.2.1 研究背景第34-36页
        4.2.2 工艺难点第36页
        4.2.3 倒圆角R的理论分析第36-38页
        4.2.4 加工试验过程第38-46页
        4.2.5 加工试验结果第46页
    4.3 研究结果第46-48页
    4.4 结论第48-49页
    4.5 本章小结第49-50页
5 总结与展望第50-53页
    5.1 论文总结第50页
    5.2 论文展望第50-53页
致谢第53-54页
参考文献第54-56页
攻读硕士期间发表的论文及所取得的研究成果第56-57页
附录1 磨粒流去毛刺工艺说明书第57-59页
附录2 电化学法去毛刺工艺说明书第59-61页
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